案例一:機(jī)封壓蓋超溫
隱患描述:
焦化液化氣泵機(jī)封端蓋溫度高達(dá)52.4?C ,超過(guò)正常泵溫度2倍,初步判定自沖洗管線堵塞導(dǎo)致超溫。
潛在風(fēng)險(xiǎn):
1、機(jī)封端蓋溫度高易造成O型圈失效,從而導(dǎo)致機(jī)封失效,大量液化氣泄漏。
2、缺少自沖洗的液化氣泵,機(jī)械密封動(dòng)靜環(huán)端面容易沉積焦粉,磨損機(jī)械密封,造成機(jī)械密封的損壞,導(dǎo)致液化氣泄漏。
整改措施:
拆檢自沖洗管發(fā)現(xiàn)是由于焊渣堵塞導(dǎo)致不暢通。疏通后機(jī)封壓蓋溫度接近介質(zhì)溫度,正常。
案例二:電機(jī)定子超溫
隱患描述:
焦化壓縮機(jī)油站油泵電機(jī)定子溫度偏高(85℃,正常溫度65℃左右),初步判定為電機(jī)冷卻風(fēng)不足導(dǎo)致。
潛在風(fēng)險(xiǎn):
1、電機(jī)定子溫度長(zhǎng)期處于偏高下運(yùn)行,將加速繞組絕緣老化,影響電機(jī)使用壽命
2、若溫度超過(guò)允許值很多,絕緣就會(huì)損壞,導(dǎo)致電機(jī)燒毀。
整改措施:
1、拆檢電機(jī)護(hù)罩發(fā)現(xiàn)是由于風(fēng)扇扇葉磨損,冷卻風(fēng)量降低,電機(jī)冷卻不足導(dǎo)致的定子溫度超溫。
2、更換風(fēng)扇扇葉后定子溫度正常65℃。
案例三:空冷皮帶超溫
隱患描述:
焦化分餾塔頂油氣空冷皮帶、皮帶輪運(yùn)行時(shí)溫度較高,導(dǎo)致皮帶表面溫度達(dá)到97℃,皮帶輪達(dá)到116℃,初步判定為皮帶松導(dǎo)致。
潛在的風(fēng)險(xiǎn):
1、皮帶長(zhǎng)期在100℃的條件下運(yùn)行,造成過(guò)早老化,嚴(yán)重影響皮帶的使用壽命
2、同時(shí)加劇了皮帶輪的磨損。
整改措施:
調(diào)整皮帶松緊度及檢查皮帶輪之間的對(duì)中情況,皮帶運(yùn)行溫度降低至39℃,皮帶輪溫度降低至56℃。
案例四:空冷管束堵塞
隱患描述:
焦化頂循空冷器管束部分外表面溫度相差較大(最高點(diǎn)78℃,最低點(diǎn)35℃且存在明顯低溫區(qū)),暢通管束外表面溫度相差不大,溫度分布均勻,溫降明顯。初步判定為管束堵塞導(dǎo)致。
潛在的風(fēng)險(xiǎn):
1、管束堵塞導(dǎo)致冷卻后介質(zhì)溫度偏高,降低了空冷器的冷卻效果,
2、影響產(chǎn)品質(zhì)量的控制及裝置處理量。
整改措施:檢修期間清洗或切除后清洗。
案例五:加熱爐隔熱襯里損壞
隱患描述:
焦化爐輻射室防爆門外表面溫度80℃,SH/T3036-2012《一般煉油裝置用火焰加熱爐》,“加熱爐外壁溫度要求無(wú)風(fēng)27℃情況下不高于80℃”。判定為防爆門隔熱襯里損壞導(dǎo)致。
潛在風(fēng)險(xiǎn):
1、熱損失加大,浪費(fèi)燃料。
2、長(zhǎng)時(shí)間超溫高溫?zé)煔鈱?duì)爐壁腐蝕,損壞爐壁。
整改措施:檢修期間對(duì)防爆門處隔熱襯里進(jìn)行修復(fù),修復(fù)后溫度14℃。
案例六:熱油泵白油系統(tǒng)超溫
隱患描述:
常減壓減壓四線油泵(介質(zhì)溫度348℃)機(jī)封白油系統(tǒng)運(yùn)行泵循環(huán)溫度84℃,通過(guò)拆檢白油系統(tǒng)及封油注入的系統(tǒng)檢查,初步判定白油冷卻器冷卻負(fù)荷不足導(dǎo)致循環(huán)超溫。
潛在風(fēng)險(xiǎn):
白油系統(tǒng)得不到有效冷卻,嚴(yán)重影響機(jī)封運(yùn)行環(huán)境,降低其使用壽命。
整改措施:通過(guò)在泵座循環(huán)水處增加節(jié)流閥,合理分配白油冷卻器冷卻水流量,降低白油循環(huán)溫度。