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浙石化400萬t/a柴油加氫裂化裝置操作條件的優(yōu)化

發(fā)表時(shí)間: 2025-07-01 10:45:08

作者: 石油化工設(shè)備維護(hù)與檢修網(wǎng)

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楊志鵬等(浙江石油化工有限公司)

摘要:浙江石油化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱浙石化)400萬t/a柴油加氫裂化裝置采用美國CLG公司的固定床單段一次通過柴油加氫裂化技術(shù)。裝置設(shè)計(jì)處理常減壓裝置的直餾柴油,主要的目標(biāo)是將柴油轉(zhuǎn)化為53%的重石腦油,同時(shí)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的輕石腦油、航空煤油和柴油。

為了適應(yīng)市場(chǎng)變化,深度利用煉化一體化裝置優(yōu)勢(shì),最大化提升企業(yè)運(yùn)行效益,浙石化對(duì)400萬t/a柴油加氫裂化裝置的操作條件進(jìn)行調(diào)整,通過控制裂化反應(yīng)深度,最大限度生產(chǎn)滿足國Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)柴油產(chǎn)品。

1. 裝置簡(jiǎn)介

1.1 工藝流程

該裝置由反應(yīng)部分(含循環(huán)氫脫硫)、分餾部分、新氫壓縮部分、輕烴回收部分及公用工程系統(tǒng)5部分組成。裝置操作彈性為60%~100%,年開工時(shí)數(shù)為8400h。

1.2 原料

以常減壓裝置的直餾柴油為原料,其主要性質(zhì)見表1。

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2. 裝置操作參數(shù)優(yōu)化

對(duì)該裝置生產(chǎn)重石腦油工況(以下簡(jiǎn)稱正常工況)和增產(chǎn)柴油工況的操作參數(shù)進(jìn)行了對(duì)比,結(jié)果見表2~表4。

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由表2可以看出,與正常工況相比,增產(chǎn)柴油工況下加熱爐進(jìn)出口溫差達(dá)到38℃,加熱爐燃料氣消耗明顯增加。

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由表3可以看出:在增產(chǎn)柴油工況下,精制反應(yīng)溫度略有下降,為保證柴油脫硫效果,精制床冷氫回撤較多,床層間溫升較正常工況有一定的提升;裂化反應(yīng)床層溫度下降明顯,為抑制裂化反應(yīng),裂化床層之間大量注入急冷氫,導(dǎo)致裂化反應(yīng)器3個(gè)床層基本沒有溫升。另外精制、裂化反應(yīng)器新氫消耗也明顯下降,經(jīng)計(jì)算,單位耗氫由256m3/t降至154m3/t,耗氫比例由2.3%降至1.4%。

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由表4可以看出,因在增產(chǎn)柴油工況下,裂化深度被明顯抑制,裝置輕組分大幅減少,各塔塔頂負(fù)荷下降明顯,另外柴油產(chǎn)品收率顯著提升,外送量較正常工況同等裝置加工負(fù)荷下提升近300t/h,航空煤油和重石腦油產(chǎn)量則相應(yīng)下降,達(dá)到預(yù)期效果。

3. 操作參數(shù)優(yōu)化效果

3.1 產(chǎn)品質(zhì)量

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由表5可知,裝置通過調(diào)整操作參數(shù),柴油產(chǎn)品含硫量低于10μg/g,可滿足國Ⅵ低硫柴油的質(zhì)量要求,其他中間產(chǎn)品組分也可滿足裝置互供料要求。

3.2 產(chǎn)品收率

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由表6可見,與正常工況相比,增產(chǎn)柴油工況下,裝置主要產(chǎn)品收率變化明顯,柴油收率大幅提升,達(dá)到預(yù)期工況調(diào)整目的。但是生產(chǎn)工況調(diào)整后,因液化氣和輕重石腦油收率下降,輕烴系統(tǒng)操作難度加大。

3.3 能耗

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由表7可以看出,由正常生產(chǎn)工況切換至增產(chǎn)柴油工況后,裝置能耗由38.92kg/t(以1kg標(biāo)準(zhǔn)油計(jì),下同)降低至35.41kg/t,其中燃料氣、合成氣、蒸汽單耗變化均較大,燃料氣單耗由5.40kg/t升至6.28kg/t。這是由于增產(chǎn)柴油工況,反應(yīng)轉(zhuǎn)化率降低,裂化反應(yīng)器出口溫度由368℃降至327℃,反應(yīng)流出物與原料換熱器換熱負(fù)荷不足,導(dǎo)致反應(yīng)加熱爐熱負(fù)荷明顯變大,造成燃料氣單耗增加。合成氣單耗由9.50kg/t升至12.46kg/t,這是由于反應(yīng)生成油性質(zhì)變重,接近90%組分為航空煤油和柴油,為保證產(chǎn)品分餾塔塔底溫度穩(wěn)定在300℃以上,需要提高分餾重沸器熱負(fù)荷。4.2及1.3MPa蒸汽單耗下降,是由于增產(chǎn)柴油工況下,輕烴回收系統(tǒng)負(fù)荷降至20%以下,脫丁烷塔塔底重沸器蒸汽用量,石腦油分離塔塔底重沸器入口蒸汽用量下降所致,另外,加氫反應(yīng)氫油體積比降至600,循環(huán)氫流量由92萬m3/h降至70萬m3/h,汽輪機(jī)負(fù)荷下降。

4. 優(yōu)化調(diào)整中裝置存在問題

精制反應(yīng)器第3床層底部徑向溫差偏高為提高加氫精制柴油密度,增產(chǎn)柴油工況下?lián)綗挷糠执呋裼停品磻?yīng)第1床層精制反應(yīng)速率不穩(wěn)定,單床層溫升較高;另外,循環(huán)氫量大幅下降,油氣物料在催化劑床層分配不均,也造成徑向溫差偏高。在反應(yīng)進(jìn)料加熱爐不超負(fù)荷運(yùn)行的前提下,盡可能提高循環(huán)氫量,將氫油比控制不低于600,徑向溫差明顯得到控制。

輕石腦油C4質(zhì)量分?jǐn)?shù)偏高反應(yīng)轉(zhuǎn)化率降低,液化氣產(chǎn)量減少,脫丁烷塔塔頂氣相負(fù)荷只有20%,回流量偏小,影響脫丁烷塔的分餾效果,造成C4組分進(jìn)入輕重石腦油塔分離塔,輕石腦油組分C4質(zhì)量分?jǐn)?shù)超高。通過采取升高脫丁烷塔塔底溫度(管道設(shè)計(jì)溫度197℃,正常操作溫度177℃),保證足夠的氣化率,加大塔回流比,提高傳質(zhì)傳熱效率,提升塔分餾精度等措施,可保證輕石腦油C4組分質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到指標(biāo)要求(3%),保證下游裝置異戊烷產(chǎn)品純度合格。

脫硫化氫汽提塔塔頂回流、粗石腦油流量偏低增產(chǎn)柴油工況下,裂化反應(yīng)被深度抑制,液化氣和輕重石腦油收率大幅下降,脫硫化氫汽提塔和產(chǎn)品分餾塔塔頂負(fù)荷急劇下降。通過在汽提塔塔頂回流泵出口增設(shè)返回流罐流程,可使回流泵流量達(dá)到正常運(yùn)行流量(60t/h),保證設(shè)備平穩(wěn)運(yùn)行。

催化劑存在氮中毒風(fēng)險(xiǎn)在增產(chǎn)柴油工況下,因裂化催化劑床層溫度長(zhǎng)時(shí)間控制較低,活性被抑制,催化劑存在氮中毒風(fēng)險(xiǎn)。后期裝置通過犧牲重石腦油轉(zhuǎn)化率,在保證柴油、輕重石腦油硫、氮含量合格的情況下,逐漸恢復(fù)正常生產(chǎn)工況。

5. 結(jié)論

在保證柴油脫硫效果的前提下,通過調(diào)整裝置裂化床層各反應(yīng)床層的急冷氫流量,深度控制裂化反應(yīng)催化劑各床層溫度,可達(dá)到增產(chǎn)柴油產(chǎn)品的效果,柴油收率由31.5%提至90.4%,增產(chǎn)300t/h,柴油產(chǎn)品的含硫、氮量、密度、運(yùn)動(dòng)黏度等指標(biāo)均可滿足國Ⅵ柴油產(chǎn)品要求,裝置總能耗降低了3.51kg/t。

通過提高循環(huán)氫量,將氫油比控制不低于600,可解決精制反應(yīng)器第3床層底部徑向溫差偏高的問題;通過采取升高脫丁烷塔塔底溫度,加大塔回流比,提高傳質(zhì)傳熱效率,提升塔分餾精度等措施,可保證下游裝置異戊烷產(chǎn)品純度合格;通過汽提塔塔頂回流泵出口增設(shè)返回流罐流程,可保證脫硫化氫汽提塔塔頂回流泵平穩(wěn)運(yùn)行。

信息來源:《石化技術(shù)與應(yīng)用》期刊